RTG-03大型磷化酸霧處理裝置經(jīng)過對風(fēng)機布局、風(fēng)罩位置和風(fēng)管結(jié)構(gòu)的調(diào)整,風(fēng)罩口的風(fēng)速平均可以保持在0.6-1.3m/s,可使酸霧煙氣進(jìn)入風(fēng)罩內(nèi),改變了酸霧煙氣四處彌漫的現(xiàn)象,酸霧煙氣的刺激性氣味大幅度減少,室內(nèi)環(huán)境有明顯改善,操作人員感覺良好。 為了減少酸霧煙氣對環(huán)境造成的污染,凈化處理塔裝置從酸霧化煙氣的收集、輸送、凈化處理形成了一個整體,實現(xiàn)了酸霧煙氣的集中凈化處理,凈化后排放的煙氣達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),在一定程度上比較合理地減少了對環(huán)境造成的污染。 注:管道使用PP防腐耐酸材料,凈化處理塔使用撐塑防腐。 RTG-03大型磷化酸霧處理裝置 酸霧處理設(shè)計首先應(yīng)考慮所采用的吹氣罩形式、吹氣罩的形式與吹氣效果和運行費用有著密切的關(guān)系,合理的罩口型式能夠以小的風(fēng)量,大限度地排走酸霧,其次解決酸霧凈化問題。 吹吸式排放系統(tǒng),其排風(fēng)量比雙側(cè)排風(fēng)可節(jié)省50%以上,通過改進(jìn)設(shè)計,可節(jié)省排風(fēng)60%-70%。由于酸洗過程中大量產(chǎn)生H2易夾帶酸霧,所以采用改進(jìn)型的吹吸式吸氣罩。集氣罩使用聚丙烯防腐耐酸。 排出的酸霧通過堿液噴淋中和處理,為節(jié)約用水,可采用W=5%-10%的氫氧化鈉溶液吸收中和處理酸霧。排出濃度在300-400mg/m3的酸霧,中和法采用的凈化設(shè)備有噴淋塔、填料塔,廢氣噴淋水量為0.5kg-1.5kg/ m3.凈化后可由風(fēng)機排入大氣,凈化效率可達(dá)95%。 工藝說明: 生產(chǎn)車間酸洗池酸霧廢氣經(jīng)風(fēng)罩收集,經(jīng)管道再進(jìn)入酸霧處理塔,酸霧凈化塔體放置二層填料層并配置二級水浴裝置,并在循環(huán)水池內(nèi)加氫氧化鈉(簡稱堿),以中和廢氣中的酸霧,酸霧處理塔的上端噴頭噴出吸收液均勻分布在填料上,廢氣與吸收液在填料表面上充分接觸,由于填料的機械強度大、耐腐蝕、空隙率高、表面大的特點,廢氣與吸收液在填料表面有較多的接觸面積和反應(yīng)時間。凈化后的氣體會飽含水份經(jīng)過塔頂?shù)某F裝置去除水份后直接排放大氣中。 |